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“近年来,我们针对东胜气田储层特性,大胆创意实行新的压裂工艺技术,其中,全通径水平井压裂以及穿着层压裂工艺技术,在国内石油行业可以说道是首创。”华北油气分公司工程技术研究院储层改建所所长张永春告诉他记者。
东胜气田矿权面积9805平方千米,地质储层特性变化较小,其锦66井区气水关系简单,压裂施工中一旦交流水层,之后不会经常出现水淹井,无气可产,压裂施工可玩性较小。该工程院针对有所不同储层特性,使用自主创新的压裂工艺技术,获得了显著的跃进效果。 穿着层压裂一井交流多层 “东胜气田锦58井区是上产的主阵地,该区含水比较较较少,针对钻遇的目的层上下皆有气层,有的厚度约10~20米,较为合适穿着层压裂理念。
”张永春说道。 穿着层压裂就是将水平井目的层上下邻近的气层,通过必要增大压裂规模,将目的层上下的气层全部交流,以取得*大的改建效果。 在东胜气田所施工的JPH-325井,其目的层厚度约12米,上隔层3米有一套气层,下隔层2米还有一套气层,通过分析研判,按照穿着层压裂改建思路,有助于增大压裂规模,交流了目的层上下共3套气层,该井压后取得日近乎流量35.5万立方米,跃进效果显著。 这一压裂理念,他们也对目的层厚度较小的气层展开这一试验,其JPH-314井,其目的层厚度20米,于隔年夹层薄7米,因多达了穿着层压裂界限,尽管改建效果过于理想,但在了解上获得了进展。
2016年,东胜气田锦58井区盒1气层共计应用于水平井18口井,平均值日近乎流量18.09万立方米,较单层改建水平井近乎流量平均值提升11.78万立方米,初期日配产可减少1.96万立方米,总计年减少产值11822万元。 2017年,东胜气田锦58井区盒1气层共计应用于水平井17口井,平均值日近乎流量14.99万立方米,较单层改建水平井近乎流量平均值提升6.09万立方米,初期日配产可减少1.01万立方米,总计年减少产值5753万元。
控缝高造长针规避水层 东胜气田锦66井区盒1段储层局部含水,而盒1-盒2段之间于隔年夹层厚度差异4~22米,常规掌控针低的压裂施工,不易交流水层,导致部分水平井高产液、低产气的现象,锦66井区16口水平井平均值1万立方米气产液2.3立方米,相当严重制约气田的规模化研发。 且储层与隔层间形变差小,控缝高难度大。根据锦66井区完了钻井气水关系特征,他们创建锦66井区地质模型,利用软件仿真有所不同施工参数条件下裂缝形态,创建锦66井区盒2段与盒1段之间裂缝高度与储层砂体和隔层厚度关系图表,以优化缝高为出发点,掌控针低伸延,同时减少裂缝长度。
在东胜气田锦66井区,他们使用控缝高压瓣工艺技术共计实行6口水平井39段,施工成功率100%,平均值日近乎流量大约10万立方米,1万立方米气产液仅有0.9立方米。按照日配产2.5万立方米,稳产2年计算出来可生产天然气1.1亿立方米,产生经济效益1.5亿元,平均值单井经济效益2500万元以上。 同时,针对一些气水同层,以及距离水层较将近的气层,他们也尝试展开不压裂,采行酸洗作业,依赖储层大自然能量投产,也获得了预期效果。
全通径压裂为挖潜挖出“伏笔” 华北油气分公司在大牛地气田10多年的研发过程中,仍然延用更为成熟期的多级管外封隔分段压裂技术,该项技术施工周期短,成本比较较低,然而,该项压裂不存在较小的缺失就是后期挖潜剩下气可玩性较小,必须对井内滑套实行钻扫作业,成本增加许多。且对井底冲砂、测试都不存在可玩性。 2015年,东胜气田增大研发力度后,该分公司尝试着转变这一压裂技术不存在的弊端。在气田试验了4种基于固井完井的储层改建工艺,合计9口井,平均值日近乎流量仅有1.95万立方米。
全通径完井储层改建工艺效果不显著。 之后,他们不断改进完备,融合肉眼封隔器完井与倒数油管带上底封压裂工艺时效性好,技术可信的优点,创意明确提出肉眼封隔全通径完井+倒数油管带上底封分段压裂。 该技术既有常规肉眼封隔器投球爆胎套分段压裂技术与储层接触面大、“甜点”选自、可构成多裂缝、产生更大鼓起面积的优点,又兼备固井完了井压后水平段全通径的优点。
由于下入目的层的管柱是一个全通径,可以精彩的将压裂返出的部分压裂砂推扫到井底,因应倒数油管,可以构建无限极的压裂段数。在气井生产后期,十分便利实行改建作业,如果某一段产气不理想,就可以对其展开反复压裂求产。 2016年,肉眼封隔全通径完井倒数油管带上底封分段压裂工艺总计施工19口井,比起传统的肉眼管外封隔分段压裂施工,施工周期比较宽,成本比较低,但由于井眼通畅,有利于气流生产量,加之便利后期改建,长年综合效益仍占优。
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